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12 Aug. Umbaubeschreibung eines Krokodils Drucken E-Mail
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Geschrieben von Hans-Jürgen Leske   
Sunday, 12. August 2007

Bei dieser Lok handelt es sich um eine LGB Kat. Nr. 2040 E-Lok von 1992. Zu dieser Zeit wurden noch viele Loks mit den sogenannten  Halbschalengetrieben ausgeliefert. Diese wurde nun mit einem ESU Lokpilot (3A) ausgerüstet.

 lgb_2040_1992_p

Da, wie bei jeder anderen Digitalisierung, die Motoren vom Gleis getrennt werden müssen, ist dieser Umbau etwas aufwendiger. Die Lok muss in ihre Einzelteile fast komplett zerlegt werden. Auch die Getriebe müssen auseinander genommen werden.
Nach ca. 1 Stunde liegt die Lok dann offen vor einem.
lgb_2040_1992_u_1
Jetzt muss bei jedem Motor auf einer Seite das Kontaktblech im Getriebe entfernt werden.
Auf dem Bild ist das Kontaktblech markiert. Danach muss eine zusätzliche Leitung direkt an den Motor angelötet werden.
lgb_2040_1992_u_2 lgb_2040_1992_u_3
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich die anderen Anschlüsse geändert, um die einheitlichen LGB Anschlussfarben zu benutzen (weiß und braun für den Gleisanschluss, sowie gelb und grün für den Motoranschluss. Wenn das Getriebe wieder zusammengesetzt ist, sollte es in etwa so aussehen.
lgb_2040_1992_u_4
Dabei muss unbedingt auf die richtige Stellung der Achsen geachtet werden. Sind diese nicht gleich ausgerichtet, so bekommt man beim weiteren Zusammenbau die Kuppelstangen nicht angebaut und muss alles noch einmal auseinander nehmen.
Jetzt baut man die Getriebe wieder an den Rahmen und verkabelt das ganze mit dem Decoder.
lgb_2040_1992_u_5
Das Programmieren ging recht zügig, da der Decoder in seiner Grundeinstellung schon recht gut mit der Lok zurecht kam.

 
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